KOMPARASI KINERJA MOTOR SWITCHED RELUCTANCE YANG DIOPERASIKAN DENGAN KONVERTER ASYMMETRIC DAN KONVERTER N+1 LAPORAN TUGAS AKHIR - KOMPARASI KINERJA MOTOR SWITCHED RELUCTANCE YANG DIOPERASIKAN DENGAN KONVERTER ASYMMETRIC DAN KONVERTER N+1 - Unika Repositor
KOMPARASI KINERJA MOTOR SWITCHED
RELUCTANCE YANG DIOPERASIKAN DENGAN
KONVERTER ASYMMETRIC DAN
KONVERTER N+1
Oleh :
AGUSTINUS DIAN PURNADI
13.50.0020
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2017
LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Tugas Akhir dengan judul “KOMPARASI KINERJA MOTOR
SWITCHED RELUCTANCE YANG DIOPERASIKAN DENGAN
KONVERTER ASYMMETRIC DAN KONVERTER N+1” diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik Katolik Soegijapranata Semarang. Laporan Tugas Akhir ini disetujui pada tanggal 20 Desember 2017.
Semarang, 20 Desember 2017 Menyetujui,
Pembimbing Koordinator Tugas Akhir Prof. Dr. Ir. Ign. Slamet Riyadi, MT. Prof. Dr. Ir. Ign. Slamet Riyadi, MT.
058.1.1992.110 058.1.1992.110
Mengetahui, Dekan Fakultas Teknik Ketua Progdi Teknik Elektro
Dr. Ir. Djoko Suwarno, MT, IPM. Dr. Ir. Florentius Budi Setiawan, MT., IPM.
058.1.1988.032 058.1.1994.050
PERNYATAAN
KEASLIAN LAPORAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir yang berjudul “
KOMPARASI KINERJA MOTOR SWITCHED RELUCTANCE YANG
DIOPERASIKAN DENGAN KONVERTER ASYMMETRIC DAN
KONVERTER N+1 ” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa tugas akhir ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumannya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau perundang-undangan yang berlaku.
Semarang, 20 Desember 2017
(Agustinus Dian Purnadi) NIM : 13.50.0020
ABSTRAK
Motor Switched Reluctance telah banyak dikembangkan pada transportasi listrik. Penggunaan Motor Switched Reluctance ini dalam upaya untuk menciptakan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Berbagai jenis konverter telah banyak ditemukan untuk mengoperasikan Motor Switched Reluctance dengan tujuan mencapai kinerja terbaik. Pada tugas akhir ini dikaji mengenai komparasi kinerja Motor
Switched Reluctance yang dioperasikan menggunakan konverter asymmetric dan
konverter N+1. Untuk melengkapi kajian tersebut, dilakukan simulasi dan pengujian laboratorium menggunakan prototip. Dari hasil pengujian laboratorium didapatkan hasil gelombang tegangan dan arus fasa motor serta kecepatan motor.
Kata kunci: Motor Switched Reluctance, konverter asymmetric, konverter
N+1.KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Allah pencipta segala hal karena atas kasih, rahmat dan mukjizat-Nya yang senantiasa mengalir setiap waktu dalam kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir beserta Laporan Tugas Akhir yang berjudul
“KOMPARASI KINERJA
MOTOR SWITCHED RELUCTANCE YANG DIOPERASIKAN DENGAN
KONVERTER ASYMMETRIC DAN KONVERTER N+1 ”. Tugas akhir
beserta laporan ini sebagai tugas penulis untuk menyelesaikan studi di Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata.
Dalam proses pembuatan tugas akhir dan penyusunan laporan, penulis mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada:
1. Tuhan Allah yang senantiasa memberi kasih, berkat, kemudahan, kelancaran dan jalan keluar dari segala kesulitan dalam pelaksanaan Tugas Akhir dan penyusunan laporan.
2. Ibu Elisabeth Rumiyati dan Bapak F.X. Sumarsono selaku orangtua penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis.
3. Maria Pertiwi dan Pascalis Herastama selaku kakak penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan tidak pernah bosan untuk memberikan
reminder kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ign. Slamet Riyadi, MT. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang telah membimbing dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini dan yang memberikan saran, kritik, dan semangat serta subsidi komponen kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ir. Djoko Suwarno, M.Si., IPM. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Ir. Dr. Florentinus Budi Setiawan, MT., IPM. selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, yang telah memfasilitasi laboratoruim dan perlengkapannya.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Teknik Elektro angkatan 2013 terimakasih atas dukungan dan dinamika bersamanya selama kuliah.
9. Teman-teman Teknik Elektro angkatan 2010, 2011 dan 2012, 2014 terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.
10. Keluarga besar Gratia Choir dan Mas Alfonso Andika Wiratma yang senantiasa memberi dukungan, dan menghibur penulis dalam proses pelaksanaan maupun penyusunan Tugas Akhir serta terima kasih atas pengalaman hebat dan kesempatan luar biasa untuk mengembangkan diri di Gratia Choir.
11. Andreas Lestanto Wibowo yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi teman diskusi dalam segala hal. Salam flat earth!
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir beserta laporannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, maka penulis dengan rendah hati mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan perkembangan kedepannya. Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
Besar harapan penulis semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kampus, masyarakat dan negara.
Semarang, 20 Desember 2017
Agustinus Dian Purnadi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN TUGAS AKHIR iii ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Perumusan Masalah
2
1.3. Pembatasan Masalah
2
1.4. Tujuan dan Manfaat
3
1.5. Metodologi Penelitian
3
1.6. Sistematika Penulisan
5 BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Motor Switched Reluctance
6
2.1.1 Prinsip Kerja Motor Switched Reluctance
7
2.2. Sensor Hall effect
9
2.3 Konverter
10
2.4. Digital Signal Controller (DSC) dsPIC30f4012
3.4.1. Konverter Asymmetric
4.3.1. Pengujian Motor Switched Reluctance dengan Konverter Asymmetric
32
4.3. Hasil Uji Labolatorium
29
4.2. Hasil Simulasi
29
4.1. Pendahuluan
27 BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA
3.6 Rangkaian Kontrol
26
3.5. Rangkaian Driver TLP250
25
3.4.2. Konverter N+1
24
23
11
3.2. Desain Motor Switched Reluctance
2.5 Driver 14 2.5.1.
IC Opotocoupler TLP250
15
2.6 Catu Daya Switcing Push Pull
16 BAB III RANCANGAN DESAIN DAN IMPLEMENTASI MOTOR SWITCHED RELUCTANCE 3. 1. Pendahuluan
18
19
3.4. Rangkaian Daya
3.2.1. Rotor Motor Switched Reluctance
19
3.2.2. Stator Motor Switched Reluctance
20
3.3. Deteksi Sensor Hall effect
21
33
4.3.2. Pengujian Motor Switched Reluctance dengan Konverter N+1
37
4.4. Pembahasan
41 BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan
43
5.2. Saran
43 DAFTAR PUSTAKA
44 LAMPIRAN
45
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Motor Switched Reluctance7 Gambar 2.2. Hubungan antara induktasi fasa dan torsi
8 motor
Gambar 2.3. Sensor Hall effect9 Gambar 2.4. Konfigurasi pin dsPIC30f4012
12 Gambar 2.5. Rangkaian push pull (a) half bridge, (b)
16
full bridge
Gambar 3.1. Diagram blok sistem18 Gambar 3.2. Konstruksi Switched Reluctance Motor
19 Gambar 3.3. (a) Stator Switched Reluctance Motor, (b)
21 Hubungan Bintang
Gambar 3.4. Posisi hall effect21 Gambar 3.5. Sinyal keluaran hall effect sensor terhadap
22 kutub magnet
Gambar 3.6. Konfigurasi Hall effect terhadap posisi23 rotor
Gambar 3.7. Topologi Konverter Asymmetric24 Gambar 3.8. Topologi Konverter N+1
25 Gambar 3.9. Konfigurasi PIN TLP250
26 Gambar 3.10. Sistem minimum DSC ds PIC30f4012
27 Gambar 4.1. Skema rangkaian Switched Reluctance
30 Motor
Gambar 4.2. Hasil simulasi gelombang tegangan fasa A,31 B dan C motor Switched Reluctance menggunakan (a) konverter asymmetric (b) konverter N+1
Gambar 4.3. Hasil simulasi (a) Gelombang tegangan32 fasa A motor (b) gelombang arus fasa A motor dengan konverter asymmetric
Gambar 4.4. Hasil simulasi (a) Gelombang tegangan32 fasa A motor (b) gelombang arus fasa A motor dengan konverter N+1
Gambar 4.5. Hasil pengujian konverter asymmetric (a)33 gelombang arus dari catu daya (b)arus fasa (skala: 1 ms/div, 2A/div)
Gambar 4.6. Hasil pengujian konverter asymmetric34 Output DSC (a) RE0, (b) RE1, (c) RE2
Gambar 4.7. Hasil pengujian konverter asymmetric (a)34 gelombang tegangan Va, (b) gelombang arus Ia (skala: 5V/div, 2A/div
- – 1ms/div)
35 gelombang tegangan Vb, (b) gelombang arus Ib (skala: 5V/div, 2A/div
- – 1ms/div)
35 gelombang tegangan Vc, (b) gelombang arus Ic (skala: 5V/div, 2A/div
- – 1ms/div)
35 gelombang tegangan tiap fasa dalam satu screen (a)Va, (b) Vb, (c) Vc (skala: 2V/div, 1ms/div probe 10x)
Gambar 4.11. Tegangan serta arus masukan pada36 konverter asymmetric
Gambar 4.12. Kecepatan Motor Switched Reluctance36 dengan konverter asymmetric
Gambar 4.13. Hasil pengujian konverter N+1 (a)37 gelombang arus dari catu daya (b)arus fasa (skala: 1 ms/div, 2A/div)
Gambar 4.14. Hasil Pengujian konverter N+1 Output38 DSC (a) RE0, (b) RE1, (c) RE2
Gambar 4.15. Hasil pengujian konverter N+1 (a)38 gelombang tegangan Va, (b) gelombang arus Ia (skala: 5V/div, 5A/div
- – 2.5ms/div)
39 gelombang tegangan Vb, (b) gelombang arus Ib (skala: 5V/div, 5A/div
- – 2.5ms/div)
39 gelombang tegangan Vc, (b) gelombang arus Ic (skala: 5V/div, 5A/div – 2.5ms/div)
Gambar 4.18. Hasil pengujian konverter N+1 gelombang39 tegangan tiap fasa dalam satu screen (a)Va,
(b) Vb, (c) Vc (skala: 2V/div, 1ms/div probe 1x)
Gambar 4.19. Tegangan serta arus masukan pada40 konverter N+1
Gambar 4.20. Kecepatan Motor Switched Reluctance40 dengan konverter N+1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Spesifikasi dsPIC30f401214 Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Pengoperasian Motor
41 Switched Reluctance