Background Ultimate Goal Clarified Problem

Lampiran 6. Toyota Business Practices TOYOTA BUSINESS PRACTICES BIPARTITE FORUM PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA Human Resources Division Industrial Relation Department Communication Section

3. Target S 1. Clarified Problem

2014 Visi PT. TMMIN

a. Background Ultimate Goal

Achieve industrial harmony through good communication, mutual trust, respect to other Ultimate Goal Bipartite forum cant implemented continously and 15 forum cant running Bipartite forum can implemented 100 with continously to maintaining management and employee relations Ideal Situation Bipartite forum cant implemented continously and only 85 forum can running Current Situation

2. Breakdo

b. Clarified Problem

4. Root Ca

5. Develop

Target

7. Evaluatio

8. Next Action

2014 Best Flexible To be the best and most flexible Toyota Manufacturing Operation in ASEAN Our Company Dream: 1. Vehicle Production 150K unityear 2. Three new vehicle models 3. Producing Aluminum EG 4. Full Capacity of Tooling Fabrication 5. Global team-member 6. Proud to be TMMIN team-member Pleno Department Forum Bipartit Minor BOD Executive Union Division Coord. Pleno EMPLOYEES Forum Bipartit Lokasi Workplace communication UNION TMMIN Two way communication Mutual trust respect Bipartit Eksekutif 100 85 20 40 60 80 100 Ideal Current Problem GAP 15 Problem Bipartite forum cant implemented continously and 15 forum cant running. Head Office 25 Sunter 1 PVD, PCD, SHE, PAD 33 Sunter 1 PWPET, SP Mach 17 Karawang PAD, QCD, QAD 23 Karawang Press Welding Karawang Assy Painting Sunter 2 PWPET, Cast PAD 17 Sunter 2 PVD, SPD, PAD by area where Minor Bipartite 15.6 not implemented Location Bipartite 12,5 not by forum what Minor Bipartite Forum Implementation 2009 Location Bipartite Forum Implementation 2009 HO Sunter 1 Sunter 2 Karawang Problem tackl

2. Breakdown Problem

De N 2 4 6 HO Sunter 1 Sunter 2 Karaw ang Implemented Not Implemented 2 4 6 8 10 12 HO PVD, PCD, SHE PAD Mach, PAD, SP PWPET Cast, PWPET PAD PVD, SPD, PAD A P P W PAD, QCD, QAD 50 Draft Finish Ready to printing Finish TOYOTA BUSINESS PRACTICES BIPARTITE FORUM ITEM 1. Guidance 75 100 CURRENT IDEAL EVALUATION 2. SOP Settlement Issue All Bipartite Forum can be implemented continously. et Setting down Problem Root Cause Analysis lop Countermeasure et

6. Through Countermeasure

uation Process t Action Minor Bipartite in PVD, PCD, SHE PAD Sunter 1 having problem in implementation forum, so 33 forum cant implemented the Forum continously. lem to ckle Minor Bipartite in PVD, PCD, SHE PAD Sunter 1 having problem in implementation Man Material Methode Machin More issues from the employees complain, disputes, etc and very few from Existing Bipartite Forum guidelines is not clear Root Cause Determine the schedules of Bipartite Follow up Minutes eeting submitted to PUK, PAD and HRD Distributio n the invitation to all Confirmati on Bipartite schedule to IR Create resume Forum Implementati on Bipartite Forum Have another agenda Not priority Bipartite Not Comitment 56 Lampiran 8. Hasil Pengukuran Waktu Kerja No. Urut Pekerjaan Pengukuran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ambil RR Axle dgn Air Hoist 2 2 3 3 4 2 4 2 2 3 2 Seting RR Axle x Meja Prepare 5 4 5 5 5 5 6 4 5 5 3 Ambil Lower Arm RL 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 Seting Lower Arm RH x RR Axle 8 7 8 9 8 7 8 9 8 8 5 Temp. Bolt Nut x Lower Arm RH 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 6 Ambil Upper Arm RL 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 7 Seting Upper Arm RH x RR Axle 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 8 Temp. Bolt Nut x Upper Arm RH 8 8 8 7 10 8 9 8 9 8 9 Seting Lower Arm LH x RR Axle 13 13 11 12 10 13 11 13 12 13 10 Temp. Bolt Nut x Lower Arm LH 13 13 14 11 12 13 13 11 12 13 11 Seting Upper Arm LH x RR Axle 12 13 10 13 11 12 13 11 11 12 12 Temp. Bolt Nut x Upper Arm LH 7 8 8 7 9 7 8 8 7 9 13 Snapering Upper Lower Arm RH 8 7 8 8 9 7 8 8 8 8 14 Snapering Upper Lower Arm LH 7 6 7 7 7 7 7 8 7 6 15 Torque Upper Lower Arm RH 15 15 12 13 12 14 13 13 13 14 16 Torque Upper Lower Arm LH 7 8 7 7 8 8 7 7 7 8 17 Ambil Tube Brake No. 5 6, Hose Flexible 5 7 10 7 9 7 8 6 7 8 18 Ps. Tube Brake No. 5 x RR Axle Manual 5 6 6 4 6 5 5 6 5 4 19 Ps. Tube Brake No. 6 x RR Axle Manual 21 27 22 24 25 23 24 24 25 22 20 Ps. Hose Flexible x Tube Brake 18 20 18 18 18 19 18 19 19 18 21 Ps. Clamp Hose Flexible 12 9 12 12 10 10 11 12 10 10 22 Ps. Hose Tube 7 8 10 10 9 9 8 9 10 8 23 Ps. Clamp Tube Brake 11 9 11 10 14 12 11 13 10 11 24 Snapering Bolt Clamp Tube Brake 5 6 6 13 5 6 5 6 6 5 25 Torque Tube Brake No. 6 RH 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 26 Torque Hose Flexible 4 5 3 3 4 3 5 4 3 4 27 Torque Tube Brake No. 6 LH 11 10 12 12 10 12 10 11 12 11 28 Torque Tube Brake No. 5 24 26 23 25 23 25 24 24 23 25 29 Ambil Seat Coil Spring 21 18 22 20 15 17 19 20 18 21 30 Ps. Seat Coil Spring RHLH 23 19 23 21 22 22 23 22 20 21 31 Lepas Kabel PKB RHLH 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 32 Snapering Clamp Kabel PKB 4 Pcs 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 33 Ps. Clamp Kabel PKB 6 Pcs RHLH 8 7 6 8 8 7 7 8 6 8 34 Transfer RR Axle x Lifter RR Axle 3 5 5 6 6 5 4 4 5 5 35 Ambil Absorber RR 2 Pcs 6 6 7 6 7 7 7 6 6 7 36 Letakkan Absorber RR x Lifter RR Axle 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37 Ambil Spring Coil 2 Pcs Seat Upper 2 Pcs 2 2 3 3 4 2 4 2 2 3 38 Letakkan Spring Coil Seat Upper x Lifter Axle 5 4 5 5 5 5 6 4 5 5 39 Ambil Lateral ROD 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 40 Letakkan Lateral ROD x Lifter RR Axle 8 7 8 9 8 7 8 9 8 8 58 Lampiran 10. Tabel Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku No Pekerjaan Ukur detik Waktu Normal detik Waktu Baku detik Keterampilan Usaha Kondisi kerja konsistensi PR P WN Tenaga Sikap Gerakan Mata Temperatur Atmosfer Lingkungan Pribadi L WB 1 Ambil RR Axle dgn Air Hoist 21 0,03 -0,02 0,01 1,01 21 0,06 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,17 25 2 Seting RR Axle x Meja Prepare 15 0,03 -0,02 0,01 1,01 15 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 17 3 Ambil Lower Arm RL 5 0,03 0,01 0,04 1,04 5 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,16 6 4 Seting Lower Arm RH x RR Axle 4 0,03 -0,02 0,01 1,01 4 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 5 5 Temp. Bolt Nut x Lower Arm RH 3 0,03 0,03 1,03 3 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 3 6 Ambil Upper Arm RL 5 0,03 0,01 0,04 1,04 5 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,16 6 7 Seting Upper Arm RH x RR Axle 4 0,03 0,01 0,04 1,04 4 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 5 8 Temp. Bolt Nut x Upper Arm RH 8 0,03 0,01 0,04 1,04 8 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 9 9 Seting Lower Arm LH x RR Axle 3 0,03 0,01 0,04 1,04 3 0,07 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 3 10 Temp. Bolt Nut x Lower Arm LH 3 0,03 0,01 0,04 1,04 3 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 3 11 Seting Upper Arm LH x RR Axle 3 0,03 0,01 0,04 1,04 3 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 3 12 Temp. Bolt Nut x Upper Arm LH 8 0,03 0,03 1,03 8 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 9 13 Snapering Upper Lower Arm RH 12 0,03 -0,02 0,01 1,01 12 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 14 14 Snapering Upper Lower Arm LH 13 0,03 0,03 1,03 13 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 15 15 Torque Upper Lower Arm RH 12 0,03 -0,02 0,01 1,01 12 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 14 16 Torque Upper Lower Arm LH 8 0,03 0,03 1,03 8 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 9 17 Ambil Tube Brake No. 5 6, Hose Flexible 8 0,03 0,01 0,04 1,04 8 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,16 9 18 Ps. Tube Brake No. 5 x RR Axle Manual 7 0,03 0,01 0,04 1,04 7 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 8 19 Ps. Tube Brake No. 6 x RR Axle Manual 13 0,03 -0,02 0,01 1,01 13 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 15 20 Ps. Hose Flexible x Tube Brake 7 0,03 0,01 0,04 1,04 7 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 8 21 Ps. Clamp Hose Flexible 7 0,03 -0,04 -0,01 0,99 7 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 8 22 Ps. Hose Tube 5 0,03 0,03 1,03 5 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 6 23 Ps. Clamp Tube Brake 24 0,03 -0,04 -0,01 0,99 24 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 27 24 Snapering Bolt Clamp Tube Brake 19 0,03 0,01 0,04 1,04 20 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 23 25 Torque Tube Brake No. 6 RH 11 0,03 -0,02 0,01 1,01 11 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 13 26 Torque Hose Flexible 9 0,03 -0,02 0,01 1,01 9 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 11 27 Torque Tube Brake No. 6 LH 11 0,03 -0,04 -0,01 0,99 11 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 13 28 Torque Tube Brake No. 5 6 0,03 -0,04 -0,01 0,99 6 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 7 29 Ambil Seat Coil Spring 3 0,03 0,03 1,03 3 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,16 3 30 Ps. Seat Coil Spring RHLH 4 0,03 0,03 1,03 4 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 5 31 Lepas Kabel PKB RHLH 11 0,03 0,03 1,03 11 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 12 32 Snapering Clamp Kabel PKB 4 Pcs 24 0,03 -0,02 0,01 1,01 24 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 27 33 Ps. Clamp Kabel PKB 6 Pcs RHLH 19 0,03 -0,04 -0,01 0,99 19 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,13 21 34 Transfer RR Axle x Lifter RR Axle 22 0,03 -0,04 -0,01 0,99 22 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 25 35 Ambil Absorber RR 2 Pcs 2 0,03 0,03 0,06 1,06 2 0,06 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,17 2 36 Letakkan Absorber RR x Lifter RR Axle 3 0,03 0,03 0,06 1,06 3 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 3 37 Ambil Spring Coil 2 Pcs Seat Upper 2 Pcs 7 0,03 0,03 1,03 7 0,07 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,18 8 38 Letakkan Spring Coil Seat Upper x Lifter Axle 5 0,03 0,03 1,03 5 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 6 39 Ambil Lateral ROD 7 0,03 0,01 0,04 1,04 8 0,06 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,17 9 40 Letakkan Lateral ROD x Lifter RR Axle 2 0,03 0,03 0,06 1,06 2 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,14 2 TOTAL 363 365 417 58 1 Ambil RR Axle dgn Air Hoist 19 21 25 2 Seting RR Axle x Meja Prepare 13 15 17 3 Ambil Lower Arm RL 8 5 6 4 Seting Lower Arm RH x RR Axle 10 4 5 5 Temp. Bolt Nut x Lower Arm 14 3 3 6 Ambil Upper Arm RL 5 5 6 7 Seting Upper Arm RH x RR Axle 18 4 5 8 Temp. Bolt Nut x Upper Arm 11 8 9 9 Seting Lower Arm LH x RR Axle 18 3 3 10 Temp. Bolt Nut x Lower Arm 11 3 3 11 Seting Upper Arm LH x RR Axle 18 3 3 12 Temp. Bolt Nut x Upper Arm 11 8 9 13 Snapering Upper Lower Arm RH 6 12 14 14 Snapering Upper Lower Arm LH 6 13 15 15 Torque Upper Lower Arm RH 5 12 14 16 Torque Upper Lower Arm LH 8 8 9 17 Ambil Tube Brake No. 5 6, Hose Flexible 13 8 9 18 Ps. Tube Brake No. 5 x RR Axle Manual 48 7 8 19 Ps. Tube Brake No. 6 x RR Axle Manual 56 13 15 20 Ps. Hose Flexible x Tube Brake 14 7 8 21 Ps. Clamp Hose Flexible 5 7 8 22 Ps. Hose Tube 3 5 6 23 Ps. Clamp Tube Brake 14 24 27 24 Snapering Bolt Clamp Tube Brake 14 19 23 25 Torque Tube Brake No. 6 RH 5 11 13 26 Torque Hose Flexible 5 9 11 27 Torque Tube Brake No. 6 LH 5 11 13 28 Torque Tube Brake No. 5 8 7 7 29 Ambil Seat Coil Spring 5 3 3 30 Ps. Seat Coil Spring RHLH 8 4 5 31 Lepas Kabel PKB RHLH 8 11 12 32 Snapering Clamp Kabel PKB 4 Pcs 20 24 27 33 Ps. Clamp Kabel PKB 6 Pcs RHLH 27 19 21 34 Transfer RR Axle x Lifter RR Axle 17 22 25 35 Ambil Absorber RR 2 Pcs 6 2 2 36 Letakkan Absorber RR x Lifter RR Axle 6 3 3 37 Ambil Spring Coil 2 Pcs Seat Upper 2 Pcs 8 7 8 38 Letakkan Spring Coil Seat Upper x Lifter Axle 6 5 6 39 Ambil Lateral ROD 7 7 9 40 Letakkan Lateral ROD x Lifter RR Axle 6 2 2 TOTAL 495 364 417 320 340 364 417 380 360 400 420 440 460 200 220 240 280 300 100 120 140 160 180 495 480 Waktu detik Lampiran 11. Perbandingan Time Line Waktu Standar, Te dan Waktu Baku No Pekerjaan Waktu Standar Te Waktu Baku 20 260 40 60 80 Waktu Standar Waktu Baku Te 59 60 Lampiran 12. Perhitungan Utilisasi 1 Berdasarkan waktu standar yang telah ada. Utilisasi = Waktu aktual produksi x 100 Waktu tersedia = 364 detik x 100 495 detik = 73,53 2 Berdasarkan waktu baku. Utilisasi = Waktu aktual produksi x 100 Waktu tersedia = 364 detik x 100 417 detik = 87,29 Lampiran 13. Perhitungan Produktivitas 1 Berdasarkan waktu standar yang telah ada. Total Jam Kerja = Jumlah Produksi x Waktu Produksi per unit = 2203 unit x 495 detikunit = 1.090.485 detik = 302,91 jam Produktivitas Jam Kerja = Total Produksi Total Jam Kerja = 2203 unit 302,91 jam = 7,27 unitjam 2 Berdasarkan waktu baku. Total Jam Kerja = Jumlah Produksi x Waktu Produksi per unit = 2203 unit x 417 detikunit = 918.651 detik = 255,18 jam Produktivitas Jam Kerja = Total Produksi Total Jam Kerja = 2203 unit 255,18 jam = 8,63 unitjam KAJIAN WAKTU KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA PROSES PERAKITAN MOBIL AVANZA TRIMMING 0 DI PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA SKRIPSI YUDISTIA RIZKIANGGA PRIYAMBODO F14063104 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011 STUDY WORK TIME AND PRODUCTIVITY OF AVANZA ASSEMBLY PROCESS AT TRIMMING 0 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA Yudistia Rizkiangga Priyambodo and Emmy Darmawati Department of Machine and Biosystem, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java, Indonesia. Email : yudistia_rizkianggaengineer.com ABSTRACT Assessment of work time and productivity should be done routinely by a company. One of the aims is to monitor whether the standard work time can still be used or need adjustment. This is important since PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, the Indonesias largest automotive company, has a high production target of 150,000 units of vehicles per year. Assessment of work time begins with the measurement of actual work time. From the measurement of actual working time, normal time and standard time for each activities were then caculated. Afterward, the utilization rate of time and productivity were calculated from the existing standard time and from the calculated standard time. In measurement of work time for preparations of RR Axle Avanza in Trimming 0 activities, Assembly Production Department in Karawang Plant, it was found that the operator had a 71 seconds lack time from 15 activities, while having 202 seconds remaining time from 22 activities. The utilization rate the existing standard time was 73,53 and the productivity was 7,27 unitshour. After the calculation of new standard time, it was obtained that the utilization rate was 87,3 and the productivity was 8,63 unithour with 53 seconds unutilized time and no lack time. This shows that the new standard time can be used as a guidance for preparations of RR Axle Avanza activities. Keywords: work time, utilization rate, efficiency, productivity Yudistia Rizkiangga Priyambodo. F14063104. Kajian Waktu Kerja dan Produktivitas Pada Proses Perakitan Mobil Avanza Trimming 0 di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Emmy Darmawati, M.Si. dan Subchan Gatot, S.Kom. 2011 RINGKASAN Kegiatan yang dapat melatih keterampilan profesi serta kemampuan menangkap, menguasai, dan memecahkan masalah secara sistematis mutlak diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan dalam pengembangan SDM di perguruan tinggi. Salah satu kegiatan tersebut yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi adalah bekerja sama dengan pihak perusahaan melalui program magang, di mana magang ini dapat dijadikan pilihan untuk menyelesaikan tugas akhir selain penelitian. Kegiatan magang ini dilakukan di Departemen Industrial Relation, Human Resources Division, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMIN. Perusahaan ini bergerak dalam bidang otomotif sebagai salah satu anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation TMC. Topik magang yang diberikan adalah forum bipartit. Forum bipartit merupakan forum komunikasi antara pihak perusahaan dan pekerja dalam upaya memecahkan serta menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di perusahaan seperti pengembangan usaha, keterampilan, effesiensi kerja, produksi, produktivitas kerja, disiplin kerja, ketenteraman kerja, ketenangan usaha, dan kesejahteraan pekerja. Melalui program magang ini, terutama dari pengerjaan Toyota Business Practices dengan topik forum bipartit sebagai proyek yang dikerjakan, mahasiswa memperoleh banyak pengalaman yang meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisa, merumuskan, serta menemukan alternatif penyelesaian masalah. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman dunia kerja yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir, dipilih sebuah kajian khusus yang sesuai dengan bidang keahlian mayor mahasiswa, yaitu Teknik Pertanian. Kajian khusus yang dipilih adalah pengkajian waktu kerja dan produktivitas pada line produksi. Sesuai dengan arahan dari pihak perusahaan, pengkajian ini dilakukan pada Line Trimming 0, Assembly Production Department, Karawang Plant. Kemudian dipilih job persiapan RR Axle Avanza melihat total standar waktu pengerjaannya paling tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain di line tersebut. Dalam pengkajian waktu kerja yang dilakukan pada pekerjaan persiapan Rear Axle Avanza pada Line Trimming 0, Assembly Production Department di pabrik Karawang, diketahui bahwa terdapat 15 kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih lama dibandingkan dengan waktu standar dengan total waktu mencapai 71 detik. Di samping hal tersebut, terdapat 22 kegiatan yang waktu penyelesaianya lebih singkat dari waktu standar dengan total waktu 202 detik. Tingkat utilisasi waktu standar ini adalah 73,53 dan produktivitasnya 7,27 unitjam. Setelah dilakukan perhitungan waktu baku untuk pekerjaan persiapan Rear Axle Avanza, diperoleh tingkat utilisasi 87,29 dan produktivitasnya 8,63 unit per jam. Kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih singkat dibandingkan dengan waktu baku berjumlah 31 kegiatan dengan total waktu 53 detik. Selain itu, tidak terdapat kegiatan dengan waktu penyelesaiannya lebih lama dibandingkan dengan waktu baku yang digunakan sebagai perbaikan waktu standar. Pengkajian waktu kerja dan produktivitas harus dilakukan secara rutin oleh pihak perusahaan. Salah satu tujuannya adalah memantau apakah waktu kerja standar yang ditetapkan masih dapat digunakan atau perlu penyesuaian. Hal ini sangat penting mengingat PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang memiliki target produksi yang tinggi yaitu 150.000 unit kendaraan per tahun. 1

I. PENDAHULUAN