Solusi dari Analisis Current State Map

6.1.2. Solusi dari Analisis Current State Map

Dari pengelompokan aktivitas yang value added dan aktivitas non value added yang disajikan pada Tabel 6.1, dilakukan analisis dan dilakukan tindakan untuk perbaikan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1. Mengeliminasi operasi kerja yang tidak produktif Kegiatan non value added yang dapat dieliminasi adalah: - Elemen kegiatan memposisikan body dalam keadaan tegak berdiri pada proses perakitan. Elemen kegiatan ini dihilangkan dimana peletakan body setelah pemindahan dari stasiun sebelumnya dilakukan langsung dengan keadaan berdiri. Terjadi pengurangan waktu sebesar 0,33 menit. - Elemen kegiatan mempersiapkan alat pengecatan pada proses pengecatan. Pada kegiatan persiapan termasuk kegiatan mencari dan memilih, kegiatan ini harus dihindari. Sebaiknya kegiatan ini telah dilakukan sebelum material dari proses sebelumnya selesai. Kegiatan mempersiapkan ini sebaiknya dihilangkan sehingga terjadi pengurangan waktu sebesar 15,52 menit. 2. Perubahan urutan atau langkah prosedur operasi Pada langkah proses pembuatan mainshaft, urutan pengerjaan sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dilakukan tindakan perubahan terhadap urutan proses pengerjaan. 3. Kombinasi dua atau lebih kegiatan Kegiatan yang dapat dikombinasi adalah: UNIVERSITAS SUMATERA UTARA - Kegiatan pengangkutan besi as ring dapat dilakukan sekaligus dengan pengangkutan besi untuk body. Dengan mengkombinasikan kegiatan ini, elemen kegiatan penyesuaian crane, melepaskan material tidak perlu dilakukan berulang. Sehingga diperoleh pengurangan waktu sebesar 3,78 menit. - Elemen kegiatan menarik dan mengarahkan crane ke pengecatan dapat dilakukan bersamaan dengan elemen kegiatan mengeringkan mainshaft sehingga diperoleh pengurangan waktu sebesar 2,84 menit. - Pada kegiatan pengangkutan material ke perakitan, elemen kegiatan mengarahkan crane ke body dapat dilakukaan saat kegiataan peremeran body berlangsung sehingga diperoleh pengurangan waktu sebesar 1,91 menit. - Pada kegiatan pengangkutan body dan as ring ke pembubutan, elemen kegiatan mengarahkan crane ke pengelasan dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendinginan material pada bagian pengelasan sehingga diperoleh pengurangan waktu sebesar 2,37 menit. - Melakukan penggabungan stasiun perakitan dan stasiun pengecatan tanpa melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga proses dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja. Diperoleh pengurangan waktu sebesar 126.8 menit. 4. Penyederhanaan operasi Penyederhanaan operasi tidak dapat dilakukan karena langkah proses pengerjaan telah sesuai dengan urutan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Waste waktu yang tejadi pada aktivitas di atas diusahakan direduksi atau dihilangkan. Diusahakan waktu pada setiap proses sesuai dengan waktu standar yang telah ada. 6.1.2.1.Penerapan SMED Single Minute Exchange of Die Untuk pengurangan waktu setup, dilakukan dengan menggunakan metode SMED Single Minute Exchange of Die dimana dilakukan pengubahan kegiatan internal menjadi kegiatan eksternal. Penerapan SMED ini dapat dilakukan untuk mngurangi waktu menunggu dalam kegiatan set up mesin. Langkah-langkah yang dilakukan pada SMED adalah: a. Mengidentifikasi kegiatan internal dan eksternal setup Langkah awal dari SMED adalah menggonlongkan seluruh aktivitas menjadi internal set up dan eksternal set up. Penggolongan aktivitas dapat dilihat pada Tabel 6.4. b. Konversi internal setup menjadi eksternal setup Pada langkah ini kegiatan internal set up dikonversikan menjadi eksternal set up. Hasil konversi dapat dilihat pada Tabel 6.5. c. Perbaikan proses operasi setup Perbaikan proses set up yang dilakukan adalah menggabungkan internal set up dengan eksternal set up. Internal set up yang dikonversikan menjadi eksternal set up adalah aktivitas 1,2,3,4,5,6, dan 7. Aktivitas ini dapat dikonversikan menjadi eksternal set up dengan kata lain aktivitas ini dapat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA dilakukan saat mesin telah dihidupkan. Untuk perubahan kegiatan set up mesin dapat dilihat pada Tabel 6.6. Tabel 6.4. Pengelompokan Aktivitas Setup Mesin No. Aktivitas Rata-rata detik Eksternal Internal 1 Pemeriksaan oli mesin 33,46 Internal 2 Mengambil oli 221,10 Internal 3 Pengisian oli 74,37 Internal 4 Pembersihan scrap pada mesin 370,90 Internal 5 Pemeriksaan kondisi komponen mesin 746,98 Internal 6 Pemeriksaan kabel 74,23 Internal 7 Pemeriksaan power control 34,75 Internal 8 Menyambungkan mesin ke power suplai dan menekan tombol start 19,49 Internal 9 Menunggu mesin menyala 106,90 Eksternal 10 Memeriksa tombol-tombol fungsi dan menguji pergerakan komponen 297,62 Eksternal 11 Menunggu oli panas 373,06 Eksternal 12 Mematikan mesin dan menunggu mesin berhenti 68,74 Internal 13 Pemasangan benda kerja dan alat yang akan digunakan 582,36 Internal 14 menyalakan mesin 2,33 Eksternal 15 Mengatur kecepatan 24,82 Eksternal 16 Menunggu kecepatan sesuai 74,57 Eksternal Total 3105,70 = 51,76 menit Tabel. 6.5. Konversi Internal Set Up Menjadi Eksternal Set Up No Aktivitas Rata-rata Eksternal Internal 1 Pemeriksaan oli mesin 33,46 Eksternal 2 Mengambil oli 221,10 Eksternal 3 Pengisian oli 74,37 Eksternal 4 Pembersihan scrap pada mesin 370,90 Eksternal 5 Pemeriksaan kondisi komponen mesin 746,98 Eksternal 6 Pemeriksaan kabel 74,23 Eksternal UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Tabel. 6.5. Konversi Internal Set Up Menjadi Eksternal Set Up Lanjutan No Aktivitas Rata-rata Eksternal Internal 7 Pemeriksaan power control 34,75 Eksternal 8 Menyambungkan mesin ke power suplai dan menekan tombol start 19,49 Internal 9 Menunggu mesin menyala 106,90 Eksternal 10 Memeriksa tombol-tombol fungsi dan menguji pergerakan komponen 297,62 Eksternal 11 Menunggu oli panas 373,06 Eksternal 12 Mematikan mesin dan menunggu mesin berhenti 68,74 Internal 13 Pemasangan benda kerja dan alat yang akan digunakan 582,36 Internal 14 Menyalakan mesin 2,33 Eksternal 15 Mengatur kecepatan 24,82 Eksternal 16 Menunggu kecepatan sesuai 74,57 Eksternal Total 3105,70 = 51,76 menit Tabel 6.6. Perbaikan Operasi Set up No. Aktivitas Rata- rata Eksternal Internal 8 Menyambungkan mesin ke power suplai dan menekan tombol start 19,49 Internal 9 Menunggu mesin menyala 106,90 Eksternal 10 Memeriksa tombol-tombol fungsi dan menguji pergerakan komponen 297,62 Eksternal 11 Menunggu oli panas 373,06 Eksternal 12 Mematikan mesin dan menunggu mesin berhenti 68,74 Internal 13 Pemasangan benda kerja dan alat yang akan digunakan 582,36 Internal 14 menyalakan mesin 2,33 Eksternal 15 Mengatur kecepatan 24,82 Eksternal 16 Menunggu kecepatan sesuai 74,57 Eksternal Total 1549,89 detik = 25,83 menit UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Penghematan waktu yang didapat dari penggunaan metode SMED ini adalah : Penghematan waktu = 51,76 menit – 25,83 menit = 25,93 menit Dari solusi yang diusulkan, maka diperoleh pengurangan waktu produksi mainshaft. Dilakukan standarisasi waktu proses produksi yang telah diperoleh. Production process time juga mengalami pengurangan dari yang sebelumnya. perubahan waktu proses yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 6.7. Tabel 6.7. Tabel Perubahan Production Process Time Produksi Kegiatan Durasi Earliest time ET Latest Time LT Total Mulai Selesai Mulai Selesai Float 1 – 2 11.36 11.36 98.79 110.15 98.79 1 – 5 11.36 11.36 11.36 0.00 2 – 3 9.56 11.36 20.92 110.15 119.71 98.79 5 – 15 10.96 11.36 22.32 479.11 490.07 467.75 3 – 9 6.84 20.92 27.76 119.71 126.55 98.79 5 – 6 10.96 11.36 22.32 11.36 22.32 0.00 15 – 16 9.49 22.32 31.81 490.07 499.56 467.75 15 – 25 9.49 22.32 31.81 485.62 495.11 463.30 6 – 7 1.78 22.32 24.1 22.32 24.1 0.00 16 – 17 14.42 31.81 46.23 499.56 513.98 467.75 25 – 26 8.96 31.81 40.77 495.11 504.07 463.30 7 – 8 99.89 24.1 123.99 24.1 123.99 0.00 17 – 18 0.85 46.23 47.08 513.98 514.83 467.75 26 – 27 10.56 40.77 51.33 504.07 514.63 463.30 8 – 9 2.56 123.99 126.55 123.99 126.55 0.00 18 – 19 58.02 47.08 105.1 514.83 572.85 467.75 27 – 28 1.56 51.33 52.89 514.63 516.19 463.30 9 – 12 283.12 126.55 409.67 126.55 409.67 0.00 19 – 20 0.59 105.1 105.69 572.85 573.44 467.75 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Tabel 6.7. Tabel Perubahan Production Process Time Produksi Lanjutan Kegiatan Durasi Earliest time ET Latest Time LT Total Mulai Selesai Mulai Selesai Float 28 – 29 61.71 52.89 114.6 516.19 577.9 463.30 12 – 13 7.11 409.67 416.78 409.67 416.78 0.00 20 – 22 18.84 105.69 124.53 573.44 592.28 467.75 29 – 30 1.41 114.6 116.01 577.9 579.31 463.30 13 – 14 168.75 416.78 585.53 416.78 585.53 0.00 22 – 23 0.96 124.53 125.49 592.28 593.24 467.75 30 – 32 80.68 116.01 196.69 579.31 659.99 463.30 14 – 23 7.71 585.53 593.24 585.53 593.24 0.00 32 – 33 3.69 196.69 200.38 659.99 663.68 463.30 23 – 24 66.72 593.24 659.96 593.24 659.96 0.00 33 – 34 2.67 200.38 203.05 663.68 666.35 463.30 24 – 34 6.39 659.96 666.35 659.96 666.35 0.00 34 – 35 139.65 666.35 806 666.35 806 0.00 36 – 37 13.01 806 819.01 806 819.01 0.00 Dari perhitungan perubahan waktu di atas, diperoleh production process time produksi yang baru yaitu menjadi 819,01 menit. Perubahan production process time produksi mainshaft dapat dilihat pada Gambar 6.4. Future State Map dapat dilihat pada Gambar 6.5. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 1 2 11.36 3 20.92 5 11.36 6 7 8 9 12 13 14 23 24 34 36 37 15 22.32 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 32 33 22 1 11.36 2 9.56 5 10.96 6 1.78 7 99.89 8 2.56 9 283.12 12 7.11 13 168.75 14 7.71 23 66.72 24 6.39 139.65 13.01 15 9.49 16 14.42 17 0.85 18 58.02 19 0.59 20 18.84 0.96 25 8.96 26 10.56 27 1.56 28 61.71 29 1.41 30 80.68 32 3.69 2.67 11.36 10.96 9.60 1 34 36 22 33

22.32 24.01