Perhitungan Overall Equipment Effectivenes OEE Pengaruh Six Big Losses

Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Dengan perhitungan yang sama untuk menghitung rate of quality product mesin Mixer Batching Plan dari periode November 2008 – April 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.13. Tabel 5.13. Rate of Quality Product Mesin Mixer Batching Plan Periode November 2008 – April 2009 Bulan Gross Product Kg Defect Amount Kg Rate of Quality November 353.887 9.166 97,41 Desember 360.123 9.687 97,31 Januari 423.169 2.835 99,33 Februari 334.203 5.314 98,41 Maret 404.231 6.023 98,51 April 367.829 9.416 97,44 Sumber : Hasil Pengolahan Data

5.2.5. Perhitungan Overall Equipment Effectivenes OEE

Setelah nilai availability, performance efficiency dan rate of quality product pada Paper Machine diperoleh maka dilakukan perhitungan nilai overall equipment effectiveness OEE untuk mengetahui besarnya efektivitas penggunaan mesin Mixer Batching Plan di PT. WIKA BETON. Perhitungan OEE adalah perkalian nilai-nilai availability, performance efficiency dan rate of quality product yang sudah diperoleh. OEE = Availability × Performance Rate × Quality Rate Mesin Mixer Batching Plant pada Bulan November 2008 memiliki Overall Equipment Effectiveness sebesar OEE = 0,9338 × 0,7868 × 0,9741 x 100 = 71,57 Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Dengan perhitungan yang sama, maka nilai OEE mesin Mixer Batching Plant sampai periode April 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.14. Tabel 5.14. Perhitungan Overall Equipment Effectivenes OEE Mesin Mixer Batching Plan Periode November 2008 – April 2009 Bulan Availability Performance Effeciency Rate of Quality Product Overall Equipment Effectiveness November 93,38 78,68 97,41 71,57 Desember 92,80 81,76 97,31 73,83 Januari 93,19 79,32 99,33 87,97 Februari 92,75 75,87 98,41 69,25 Maret 94,40 87,40 98,51 81,27 April 91,73 85,38 97,44 76,31 Sumber : Hasil Pengolahan Data 5.2.6. Perhitungan OEE Six Big Losses 5.2.6.1. Downtime Losses Downtime adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan proses produksi akan tetapi karena adanya gangguan pada mesin equipment failures mengakibatkan mesin tidak dapat melaksanakan proses produksi sebagaimana mestinya. Dalam perhitungan overall equipment effectiveness OEE, equipment failures dan waktu setup and adjustment dikategorikan sebagai kerugian waktu downtime downtime losses

1. Equipment Failures Breakdowns

Kegagalan mesin melakukan proses equipment failure atau kerusakan breakdown yang tiba-tiba dan tidak diharapkan terjadi adalah penyebab kerugian Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. yang terlihat jelas, karena kerusakan tersebut akan mengakibatkan mesin tidak menghasilkan output. Besarnya persentase efektivitas mesin yang hilang akibat faktor breakdowns loss dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : 100 × = Time Loading time Breakdown Total Loss Breakdowns Dengan menggunakan rumusan di atas, maka diperoleh perhitungan breakdowns loss sebagai berikut : Mesin Mixer Batching Plan Bulan November 2008 memiliki breakdown losess sebesar : Breakdowns Loss = 2 , 352 17 , 3 x 100 = 0,975 Dengan cara perhitungan yang sama maka nilai persentase breakdown loss mesin Mixer Batching Plan sampai Bulan April 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.15. Tabel 5.15. Breakdown Loss pada Mesin Mixer Batching Plan Periode November 2008 - April 2009 Bulan Total Breakdown jam Loading Time jam Breakdown Losess November 3,17 325,2 0,975 Desember 3,58 306,5 1,168 Januari 3,08 280,5 1,098 Februari 3,67 306,7 1,197 Maret 2,50 316,4 0,790 April 4,75 303,3 1,566 Jumlah 20,75 Sumber : Hasil Pengolahan Data Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009.

2. Setup dan Adjustment

Penggantian suku cadang yang mengalami kerusakan pada mesin maupun pemeliharaan mesin secara keseluruhan akan mengakibatkan mesin tersebut harus dihentikan terlebih dahulu. Sebelum mesin difungsikan kembali akan dilakukan penyesuaian terhadap fungsi mesin tersebut yang dinamakan dengan waktu setup dan adjustment mesin. Dalam perhitungan setup dan adjustment loss dipergunakan data waktu setup mesin yang mengalami kerusakan dan pemeliharaan mesin secara keseluruhan di mesin Mixer Batching Plan. Untuk mengetahui besarnya persentase downtime loss yang diakibatkan oleh waktu setup dan adjustment tersebut digunakan rumusan sebagai berikut 100 × = time Loading time ustment Setupadj Total Loss stment SetupAdju Untuk Mesin Mixer Batching Plan bulan November 2008 memiliki nilai Set up dan Adjustment Losess sebesar : Setup dan Adjustment Loss = 2 , 325 36 , 18 = 5,646 Dengan cara yang sama dilakukan untuk periode berikutnya dan dapat dilihat pada Tabel 5.16. Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Tabel 5.16. Set Up and Adjustment Losessdi Mesin Mixer Batching Plan Bulan Set up Time Jam Loading Time jam Set Up and Adjustment Losess November 18,36 325,2 5,646 Desember 18,48 306,5 6,029 Januari 16,02 280,5 5,711 Februari 18,56 306,7 6,052 Maret 15,22 316,4 4,810 April 20,33 303,3 6,703 Jumlah 106,97 Sumber : Hasil Pengolahan Data

5.2.6.2. Speed Loss

Speed loss terjadi pada saat mesin tidak beroperasi sesuai dengan kecepatan produksi maksimum yang sesuai dengan kecepatan mesin yang dirancang. Faktor yang mempengaruhi speed losses ini adalah idling and minor stoppages dan reduced speed.

1. Idling dan Minor Stoppages

Idling dan minor stoppages terjadi jika mesin berhenti secara berulang- ulang atau mesin beroperasi tanpa menghasilkan produk. Jika idling dan minor stoppages sering terjadi maka dapat mengurangi efektivitas mesin. Untuk mengetahui besarnya factor efektivitas yang hilang karena factor idling dan minor stoppages digunakan rumusan sebagai berikut : 100 × = time Loading time ive Nonproduct stoppages minor and Idling Nonproductive time = Operation time – Actual Production time Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Mesin Mixer Batching Plan Bulan November 2008 memiliki Idling and Minor Stoppages sebesar : Nonproductive time = 303,67 – 301,76 = 1,91 Idling and Minor Stoppages = 2 , 325 91 , 1 x 100 = 0,587 Dengan cara perhitungan yang sama maka nilai persentase breakdown loss mesin Mixer Batching Plan sampai Bulan April 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.17. Tabel 5.17. Idling and Minor Stoppages Di Mesin Mixer Batching Plan Bulan Operation Time jam Actual Production Time jam Non Productive Time Jam Loading Time Jam Idling and Minor Stoppages November 303,67 301,76 1,91 325,2 0,587 Desember 284,44 278,08 6,36 306,5 2,075 Januari 261,40 259,20 2,20 280,5 0,784 Februari 284,47 281,60 2,87 306,7 0,936 Maret 298,68 292,16 6,52 316,4 2,061 April 278,22 274,56 3,66 303,3 1,207 Jumlah 23,52 Sumber : Hasil Pengolahan Data

1. Reduced Speed

Reduced speed adalah selisih antara waktu kecepatan produksi aktual dengan kecepatan produksi mesin yang ideal. Untuk mengetahui besarnya persentase faktor reduced speed yang hilang, maka digunakan rumusan berikut : 100 - 100 × × = × = time Loading process product Total time cycle Ideal time production Actual time Loading time production Ideal - time production Actual loss speed Reduce V-17 Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Mesin Mixer Batching Plan bulan November 2008 memiliki Reduced Speed Loss sebesar : Ideal Production Time = 0,00068 x 353.887 = 238,918 Reduced Speed Loss = 52 , 352 918 , 238 76 , 301 − x 100 = 19,32 Dengan cara yang sama dilakukan untuk periode berikutnya dapat dilihat pada Tabel 5.18. Tabel 5.18. Reduced Speed Losess Di Mesin Mixer Batching Plan Bulan Loading Time Jam Actual Production Time Jam Ideal Cycle Time Jam Total Product Process Kg Reduced Speed Loss Time Jam Reduced Speed Loss November 325,2 301,76 0,00068 353.887 62,84 19,32 Desember 306,5 278,08 0,00065 360.123 45,52 14,85 Januari 280,5 259,2 0,00059 423.169 10,77 3,84 Februari 306,7 281,6 0,00065 334.203 65,78 21,45 Maret 316,4 292,16 0,00065 404.231 31,12 9,84 April 303,3 274,56 0,00065 367.829 37,03 12,21 Jumlah 253,061 Sumber : Hasil Pengolahan Data

5.2.6.3. Defect Loss

Defect loss artinya adalah mesin tidak menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas produk yang telah ditentukan dan scrap sisa hasil proses selama produksi berjalan. Faktor yang dikategorikan ke dalam defect loss adalah rework loss dan yieldscrap loss.

1. Rework Loss

Rework Loss adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditentukan walaupun masih dapat diperbaiki ataupun dikerjakan ulang. Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Untuk mengetahui persentase faktor rework loss yang mempengaruhi efektivitas penggunaan mesin. Digunakan rumusan sebagai berikut : 100 × × = time Loading Rework time cycle Ideal loss Rework Mesin Mixer Batching Plan Bulan November 2008 memiliki rewok losses sebesar : Rework Loss = 2 , 325 kg 4.707 x jamKg 0,00068 x 100 = 0,980 Dengan cara yang sama dilakukan untuk periode berikutnya dapat dilihat pada Tabel 5.19. Tabel 5.19. Rework Loss Di Mesin Mixer Batching Plan Bulan Loading Time Jam Ideal Cycle Time Jam Rework Kg Rework Time Jam Rework Losess Juli 325,2 0,00068 4.707 3,178 0,980 Agustus 306,5 0,00065 5.114 3,302 1,080 September 280,5 0,00059 1.777 1,043 0,370 Oktober 306,7 0,00065 4.345 2,806 0,910 November 316,4 0,00065 5.417 3,498 1,110 Desember 303,3 0,00065 5.076 3,278 1,080 Jumlah 17,105 Sumber : Hasil Pengolahan Data

2. YieldScrap Loss

Yieldscrap loss adalah kerugian yang timbul selama proses produksi belum mencapai keadaan produksi yang stabil pada saat proses produksi mulai dilakukan sampai tercapainya keadaan proses yang stabil, sehingga produk yang dihasilkan pada awal proses sampai keadaan proses stabil dicapai tidak memenuhi Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. spesifikasi kualitas yang diharapkan. Untuk mengetahui persentase faktor yieldscrap loss yang mempengaruhi efektivitas penggunaan mesin. Digunakan rumusan sebagai berikut : 100 × × = time Loading Scrap time cycle Ideal loss p Yieldscra Mesin Mixer Batching Plant bulan November 2008 memiliki yieldscrap loss sebesar : Yieldscrap loss = 2 , 325 kg 4.459 x jamkg 0,00068 x 100 = 0,926 Hasil perhitungan pada bulan berikutmya dapat dilihat pada Tabel 5.20. Tabel 5.20. Yieldscrap Loss Mesin Mixer Batching Plan Periode November 2008 – April 2009 Bulan Loading Time Jam Ideal Cycle Time Jam Scrap Kg Scrap Time Jam Scrap Losess November 325,2 0,00068 4.459 3,010 0,926 Desember 306,5 0,00065 4.574 2,953 0,964 Januari 280,5 0,00059 1.058 0,621 0,221 Februari 306,7 0,00065 969 0,626 0,204 Maret 316,4 0,00065 606 0,392 0,124 April 303,3 0,00065 4.340 2,803 0,924 Jumlah 10,405 Sumber : Hasil Pengolahan Data

5.2.7. Pengaruh Six Big Losses

Untuk melihat lebih jelas six big losses yang mempengaruhi efektivitas Mesin Mixer Batching Plan ini, maka akan dilakukan perhitungan time loss untuk masing-masing faktor dalam six big losses tersebut seperti yang terlihat pada hasil perhitungan di Tabel 5.21. Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Tabel 5.21. Persentase Faktor Six Big Losses Paper Machine Periode November 2008-April 2009 No Six Big Losses Total Time Loss jam Persentase 1 Breakdown Loss 20,75 4,80 2 Set up and Adjustment Loss 106,97 24,77 3 Reduced Speed Loss 253,06 58,60 4 Idling and Minor Stoppages 23,52 5,44 5 Rework Loss 17,11 3,96 6 Scrapyield Loss 10,41 2,41 Total 431,82 100 Sumber : Hasil Pengolahan Data Persentase time loss dari keenam faktor tersebut juga akan lebih jelas lagi diperlihatkan dalam bentuk histogram seperti yang terlihat pada Gambar 5.1. 20.75 106.97 253.06 23.52 17.105 10.41 50 100 150 200 250 300 Idling and Minor S toppages S et up and A djus tment L os s R educ ed S peed L os s B reakdown L os s R ework L os s S c rapyield L os s S eries 1 Gambar 5.1. Histogram Persentase Faktor Six Big Losses Paper Machine Periode November 2008-April 2009 Dari histogram dapat dilihat bahwa faktor yang memiliki persentase terbesar dari keenam faktor tersebut adalah Reduced Speed Loss sebesar 58,60. Untuk melihat urutan persentase keenam faktor tersebut mulai dari yang terbesar dapat dilihat dari Tabel 5.22. Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009. Tabel 5.22. Pengurutan Persentase Faktor Six Big Losses mesin Mixer Batching Plan Periode November 2008-April 2009 No Six Big Losses Total Time Loss jam Persentase Persentase Kumulatif 1 Reduced Speed Loss 253,06 58,60 58,60 2 Set up and Adjustment Loss 106,97 24,77 83,37 3 Idling and Minor Stoppages 23,52 5,45 88,82 4 Breakdown Loss 20,75 4,81 93,62 5 Rework Loss 17,11 3,96 97,59 6 Scrapyield Loss 10,41 2,41 100,00 Total 431,82 100,00 100,00 Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari hasil pengurutan persentase faktor six big losses tersebut akan digambarkan diagram paretonya sehingga terlihat jelas urutan dari keenam faktor yang mempengaruhi efektivitas di Mesin Mixer Batching Plan. Diagram pareto ini dapat dilihat pada Gambar 5.2. Diagram Pareto Six Big Losess 50 100 150 200 250 300 Reduced Speed Loss Set up and Adjustment Loss Idling and Minor Stoppages Breakdown Loss Rework Loss Scrapyield Loss Six Big Losess Ju m lah Jam Gambar 5.2. Diagram Pareto Persentase Faktor Six Big Losses Mixer Batching Plan Periode November 2008-April 2009 Cut Lisna Wati : Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Efectiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive Maintenance Di PT. Wika, 2009.

BAB VI ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

6.1. Analisa Perhitungan Overall Equipment Effectiveness OEE

Analisa perhitungan Overall Equipment Effectiveness dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas penggunaan mesin di Mesin Mixer Batching Plan selama periode November 2008 - April 2009. Pengukuran Overall equipment effectiveness ini merupakan kombinasi dari faktor waktu, kualitas pengoperasian mesin dan kecepatan produksi mesin. 1. Tingginya nilai OEE mesin Mixer Batching Plan pada periode Januari 2009 dipengaruhi oleh tingginya rasio Rate of Quality Products mesin yang besarnya mencapai rata-rata 99,33 dan tinggi rasio Availability mesin sebesar 93,19, sedangkan Performance Efficiency hanya sebesar 79,32. 2. Rendahnya nilai OEE mesin Mixer Batching Plan pada periode November 2008 disebabkan oleh rasio Performance Efficiency sedangkan rasio availability dan Rate of Quality Product sudah cukup tinggi.

6.2. Analisis Perhitungan OEE Six Big Losses

Analisa OEE six big losses agar perusahaan mengetahui faktor apa dari keenam faktor six big losses yang memberikan kontribusi terbesar yang mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan mesin Mixer Batching Plan yang menjadi perioritas utama untuk diperbaiki. VI-1

Dokumen yang terkait

Perhitungan Tingkat Efektifitas Mesin Cane Mill Dengan Metode Overall Equipment Effectiveness Sebagai Dasar Usulan Penerapan Total Productive Maintenance Pada Pabrik Gula Sei Semayang PT. Perkebunan Nusantara II.

3 43 153

Study Peningkatan Overall Equipment Effectiveness Melalui Penerapan Total Productive Maintenance Di PTPN IV PKS Pasir Mandoge

19 90 160

Ulasan Perbaikan Effektivitas Mesin Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effektiveness Sebagai Dasar Penerapan Total Productive maintenance Di PTPN IV Pabatu

3 63 161

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Thermoforming Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

10 85 86

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Injection Molding Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

15 105 92

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Thermoforming Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

0 0 9

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Thermoforming Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

0 0 2

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Thermoforming Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

0 0 4

Analisa Total Productive Maintenance Pada Mesin Thermoforming Dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. Tirta Sibayakindo (TSI)

0 0 9

USULAN PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MESIN DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA PLANT LARGE VOLUME PARENTERAL PT SANBE FARMA CIMAREME UNIT III PROPOSED TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA

2 4 9